2019-11-28
真空係統在真(zhēn)空回潮機中的應用
原機(jī)加潮係統采用的是“牛角對噴”型式的加(jiā)潮器,其不足之處是由於混合距離(lí)短、時間短(duǎn),一級水汽混合不充分、霧化效果差,水汽損耗較大,就整體而言係統存在的主要問題是:抽吸到工作(zuò)真空度666Pa時間較長,蒸汽使用量大,能耗高。為了能夠解決這(zhè)個問題,東莞(wǎn)市日本人人交真空科技有限公司製(zhì)定了一套真空解決方案——真空(kōng)係統在真空回潮機中的應(yīng)用。真空回潮機是卷煙製絲生產線上片煙處理(lǐ)的關鍵(jiàn)工序,其主(zhǔ)要作用是對分切機切下的煙片進行真空回潮(cháo)處理,經過真空回潮(cháo)處理後的片煙水分可以增加(jiā)3%~5%,溫度可以達到70℃,從而提高煙片的柔軟(ruǎn)性(xìng)、抗破碎性、減少煙片中(zhōng)的青雜氣,並殺死片煙中存在的蟲卵。
真空(kōng)回潮機的主要構造及工作(zuò)原理
真空回潮機主要由(yóu)以下六大部分(fèn)組成:即箱體、抽真(zhēn)空係統、增濕係統、蒸汽分配係統、壓縮空氣係統和控製係統組成。
其工作原理是:物料進入箱體後啟動二級噴射泵抽真空,當抽到一定真空度後,一級噴射泵加入抽真空(kōng),真空度繼續下降,當真空度達到標定值時,抽(chōu)真空係統停止工作;關閉真空閥,同時增濕係統工作,向(xiàng)箱體內噴入混合後的增濕汽和(hé)增濕水;當增(zēng)濕到一定值時,再抽真空到標定值(zhí),然後關閉真(zhēn)空(kōng)閥,同時增濕係統再次工作,循環次數的多少根據工藝要求確定。當滿足工藝要求後,真空,開門,運出(chū)已增溫增濕的煙片,完成整(zhěng)個回潮(cháo)過程。
基於以上分析做出以下改進方案:
1、抽真空係統采用四級五(wǔ)泵式真空係統,代替原(yuán)機的(de)一套二級三(sān)泵真空係統提(tí)高(gāo)設備工作真空度、縮短工作周期,解決回透率低、產能無法提高的問題。
采用這種(zhǒng)方式造成能耗高的原因是因為每級蒸汽噴射泵的壓縮比較大、因而蒸汽(qì)能耗較大(dà)。
改造後由於蒸汽噴射泵是多級接力式的,因(yīn)而每級蒸汽噴射(shè)泵壓(yā)縮(suō)比與改造(zào)前相比(bǐ)大大減(jiǎn)小,因(yīn)此(cǐ)設備效率(lǜ)較高、能耗(hào)較小。
此外,與之配套的冷卻水循環係統也相(xiàng)應進行改進,其主要內(nèi)容是由(yóu)原設備冷卻水係統在整個工作周期都一直在連續運轉(zhuǎn)改為根據實際需要間(jiān)斷性供、排水。
采(cǎi)用日本人人交真空係統在真空回(huí)潮機中的應用,其特點是:
(1)加潮器內置二級引射集(jí)成,增大汽水強(qiáng)製混合(hé)程度,是實現汽水(shuǐ)充分混合的較理想結構。
(2)引射器出口采用旋流對(duì)撞結構(gòu),增強蒸汽霧化(huà)程度(dù)。
(3)回潮箱(xiāng)內設置霧化罩,減少明(míng)水迸濺,杜絕(jué)水漬煙。安裝位置在箱體頂部,杜絕了棚板兩側(cè)因溫(wēn)差而形成冷凝水的弊(bì)端。
通過分析可以(yǐ)看出,設備通過改進後,能耗、效率等各項性能指標得到了優化,效果非常(cháng)明顯,並取得較好的經(jīng)濟效益,符合節能降耗和清潔生產的要求。
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